近日,龍鋼公司軋鋼廠棒一線成功完成φ20mm三切分工藝軋制實驗,實現技術突破,為公司棒材品規體系完善與降本增效戰略落地注入強勁動力。
長期以來,受設備負荷、鋼溫、冷床區設備等問題制約,直軋線僅承擔公司φ22mm及以上規格產品的生產任務。今年6月初,在柔性生產組織模式下,龍鋼公司以訂單高效兌現與成本優化為雙目標,成立專項攻關團隊,針對φ20mm規格軋制開展技術攻堅,重點圍繞軋機關鍵設備核心難點開展工藝模擬推演和參數調整,并通過優化精軋孔型、調整減速機速比、冷床收集區域技術改造等措施,同步對軋機、跑槽、導衛、冷床收集區等全流程設備進行逐項調試優化,確保了φ20mm三切分軋制在直軋線的順利實施。
經檢測,φ20mm規格螺紋鋼產品的幾何尺寸、物理性能等關鍵指標均符合企業標準要求,在同等成分方案下,生產屈服強度提升10-15Mpa,為上道工序合金優化提供了關鍵支撐,同時顯著降低了燒損,提升了成材率。龍鋼公司將以此次突破為新起點,持續深耕工藝創新與品規優化,以更優成本結構、更高產品品質搶占市場先機,不斷增強產品市場競爭力。(龍鋼公司 王輝)