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以“新細(xì)精”助力低成本戰(zhàn)略走深走實(shí)
發(fā)布日期:2024-01-23    作者:劉東迎    
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一直以來,漢鋼公司燒結(jié)廠堅持將降本增效貫穿生產(chǎn)經(jīng)營全過程,通過優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)、嚴(yán)控備件費(fèi)用、嚴(yán)格過程管控,把“降”字貫徹到底,把“增”字落到實(shí)處,助力低成本戰(zhàn)略走深走實(shí)。

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用“新”挖掘 育好“潛力股

面對鋼鐵行業(yè)嚴(yán)峻形勢,燒結(jié)廠堅持高爐穩(wěn)定順行和高效低成本冶煉,積極開展鐵前爐料優(yōu)化工作,提高“缺陷降本礦”的使用比例。圍繞原料結(jié)構(gòu)變化,組織技術(shù)人員開展“高比例褐鐵礦”與“高比例磁鐵礦”燒結(jié)的技術(shù)研究,修訂《燒結(jié)過程參數(shù)控制標(biāo)準(zhǔn)》,總結(jié)燒結(jié)礦質(zhì)量變化,為燒結(jié)礦質(zhì)量提升提供了堅實(shí)保障。同時,為高效利用回收物料,在一次配料環(huán)節(jié)配加煉鋼除塵灰,因其粒度細(xì)、下料不穩(wěn)定,采用煉鋼除塵灰與鋼渣粉混合入倉的方式,確保了煉鋼除塵灰的穩(wěn)定配加,降低了對工藝過程的影響。配加后,含鐵料單耗降低約5kg/t。此外,及時對一次料場底料進(jìn)行清理,共計3000余噸底料已有序安排消化,含鐵料單耗降低約0.95kg/t。

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從“細(xì)”出發(fā) 算好“降本賬”

該廠牢固樹立“過緊日子”思想,堅持精打細(xì)算、開源節(jié)流。一方面,各車間嚴(yán)格按計劃合理安排備件材料領(lǐng)用,設(shè)備環(huán)保科把好“總開關(guān)”,嚴(yán)控不使用和多領(lǐng)備件回廠,堅持“無關(guān)緊要的備件不申報、庫存已有的備件不申報、能替代和自行加工制作的備件不申報”原則,降低備品備件消耗。同時,分廠對備件費(fèi)用指標(biāo)按月、周分解至車間,車間再將消耗指標(biāo)分解至班組,層層分解、逐項落實(shí)。另一方面,不斷加大修舊利廢力度,把修舊利廢作為設(shè)備管理的重要內(nèi)容,堅決破除“逢修必?fù)Q”思想,各車間嚴(yán)格按照《燒結(jié)廠修舊利廢管理辦法》及分解的目標(biāo)認(rèn)真執(zhí)行,對現(xiàn)場可修備件進(jìn)行篩選,列出維修明細(xì)及計劃,力求做到物盡其用。

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以“精”為本 做好“提質(zhì)法”

“楊工長,早上的氧化鎂出現(xiàn)波動,班組有沒有分析原因,采取了什么糾正措施?”圍繞燒結(jié)礦“提質(zhì)降本”主線,車間及班組負(fù)責(zé)人每天對當(dāng)班的指標(biāo)和生產(chǎn)過程進(jìn)行分析,不斷完善崗位操作規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn),指標(biāo)發(fā)生波動時,車間負(fù)責(zé)人帶頭組織相關(guān)人員班后到現(xiàn)場查找原因、制定措施,并派專人持續(xù)跟蹤后續(xù)生產(chǎn)過程,驗(yàn)證措施的可行性,及時將可行的措施編入操作模型,在表單化管理的基礎(chǔ)上,實(shí)行“PDCA”閉環(huán)管理模式,實(shí)現(xiàn)工藝操作的專業(yè)化、精細(xì)化、科學(xué)化。促使生產(chǎn)各環(huán)節(jié)形成合力,確保生產(chǎn)系統(tǒng)穩(wěn)定順行、提質(zhì)增效。(劉東迎)

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